核心提示: 延煉污水回用裝置至2009年12月正式投運(yùn)迄今,安全平穩(wěn)運(yùn)行500天,已產(chǎn)出成品水約67.25萬(wàn)噸,減排COD37.38噸,節(jié)約水費(fèi)近百
延煉污水回用裝置至2009年12月正式投運(yùn)迄今,安全平穩(wěn)運(yùn)行500天,已產(chǎn)出成品水約67.25萬(wàn)噸,減排COD37.38噸,節(jié)約水費(fèi)近百萬(wàn)元,在緩解延煉水資源緊張局面的同時(shí),也減少了污水排放量,減輕了環(huán)境壓力,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。
延安煉油廠污水回用項(xiàng)目于2007年7月立項(xiàng),2009年3月1日開工建設(shè)。項(xiàng)目計(jì)劃投資5033萬(wàn)元,設(shè)計(jì)總處理能力400m3/h。目前已投資約4000萬(wàn)元建成了一期裝置,處理能力為200m3/h,回收率75%。該系統(tǒng)采用超濾和反滲透結(jié)合的雙膜工藝,由于設(shè)備技術(shù)先進(jìn),加之一污水出水量一期污水出水能力不匹配,車間積極進(jìn)行技改,將污水回用進(jìn)水流量由200m3/h改為170m3/h,極大延長(zhǎng)了裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。
為了優(yōu)化工藝操作,車間積極與外協(xié)技術(shù)部門合作,于2010年4月21日延煉污水處理車間針對(duì)反滲透系統(tǒng)濾芯污堵頻繁這一情況,聯(lián)系北京美景公司、上海凱能公司在車間進(jìn)行了技術(shù)交流會(huì),針對(duì)部分進(jìn)水超標(biāo)、反洗水池微生物滋生嚴(yán)重、保安過濾器設(shè)計(jì)報(bào)警值偏小等情況,迅速采取了相應(yīng)的措施,使污水回用系統(tǒng)恢復(fù)了正常的產(chǎn)水能力。并根據(jù)濾芯價(jià)格偏高這一問題對(duì)廢舊濾芯進(jìn)行了酸堿浸泡回收利用的實(shí)驗(yàn),對(duì)新濾芯的使用周期有所縮短,并積極采用4組濾芯輪流使用、浸泡的方法,更改了原設(shè)計(jì)一月更換一組濾芯的管理運(yùn)行模式,極大節(jié)約了8組濾芯的費(fèi)用支出,年節(jié)約資金12萬(wàn)余元。
同時(shí)車間定期聯(lián)系儀表車間,從工藝操作參數(shù)、儀表控制等各個(gè)環(huán)節(jié)加大設(shè)備維護(hù)和巡檢,極大促進(jìn)了該套裝置的運(yùn)行穩(wěn)定,該套裝置自2009年12月份投用至今,已安全平穩(wěn)運(yùn)行500天,為構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)做出了積極的貢獻(xiàn)。