甲醇合成塔出口氣的冷卻是甲醇生產過程中的重要環(huán)節(jié),冷卻效果不好,氣體溫度偏高,就會增大循環(huán)氣中的甲醇氣體分壓,造成其中的氣態(tài)甲醇不能完全冷凝,進入合成塔氣中甲醇含量升高,導致汽輪機負載過大。為解決這一問題,大慶油田化工集團甲醇分公司根據(jù)甲醇氣相分壓隨溫度降低而降低的原理,通過制冷機提供的冷量制取冷凍水,再通過冷凍水將合成循環(huán)氣冷卻,把其中更多的甲醇氣體冷凝液化,達到了提高甲醇產量、優(yōu)化循環(huán)氣組分的目的。
傳統(tǒng)降低循環(huán)氣中甲醇含量是通過采用高效分離設備的辦法,盡可能將循環(huán)氣中已經(jīng)冷凝的液態(tài)甲醇分離出來,但這種辦法只能分離飽和溫度、壓力下的甲醇。而大慶油田化工集團甲醇分公司采取的甲醇合成系統(tǒng)冷凍分離技術改造是通過另外一個途徑,就是降低循環(huán)氣溫度,進而降低循環(huán)氣中甲醇含量。這種工藝路線需要在改造前,對假定實施后的合成系統(tǒng)各參數(shù)進行模擬計算,得出合成系統(tǒng)重新建立的新的物料平衡和熱量平衡數(shù)據(jù),以此來判斷項目實施后可帶來的影響,從而為項目的現(xiàn)場實施及經(jīng)濟效益評價提供可行性依據(jù)。
該分公司實施了甲醇合成系統(tǒng)冷凍分離技術改造后,合成系統(tǒng)各項工藝參數(shù)得到很大改善,合成循環(huán)氣溫度由原來的42℃降到10℃~12℃,循環(huán)氣中甲醇含量由0.71%降至0.15%,在相同工況條件下,裝置比改造前實現(xiàn)日增產粗甲醇20噸,折合精甲醇16噸,年可增產精甲醇約5000噸,每年的綜合經(jīng)濟效益為511.27萬元。
采取這項技術改造,其效果在于:合成塔入塔氣中甲醇含量的降低,使合成反應有利于向正反應方向進行,可更有效地利用催化劑的活性;合成循環(huán)氣溫度降低后,合成塔的循環(huán)量也隨之降低,因此汽輪機的蒸汽動力消耗也下降,可減少低壓蒸汽網(wǎng)的外供蒸汽量;由于循環(huán)量的降低,使合成弛放氣入轉化爐的燃燒量減少;由于合成循環(huán)量的降低,前部轉化系統(tǒng)可以在安全范圍內每小時提高約400標準立方米原料天然氣,提高了粗甲醇產量;循環(huán)氣平均分子量降低,汽機動力消耗下降,而且循環(huán)氣壓縮機組的干氣密封系統(tǒng)運行得到優(yōu)化。
甲醇合成系統(tǒng)冷凍分離技術改造依托二甲醇裝置合成系統(tǒng)原有的設備,在增加一套冷凍單元的基礎上就實現(xiàn)了增加甲醇產量、降低生產成本、優(yōu)化工藝參數(shù)的目的,是一項一舉多得的改造措施。