關(guān)鍵詞:磷化廢水;電鍍廢水;曝氣氧化;絮凝
磷化和電鍍作為重要的防腐蝕防銹預(yù)處理工藝,是多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域不可缺少的重要加工過程,例如電子、儀表、車輛、電器等行業(yè)。但是磷化和電鍍工藝在使用過程中產(chǎn)生的廢水,不僅含有大量的各類高分子樹脂、表面活性劑、有機(jī)溶劑、乳化油等有機(jī)污染物,而且含有磷酸鹽、氰化物、酸、堿以及六價(jià)鉻、銅、鋅、鎳、鎘等重金屬污染物,這些重金屬離子和氰化物有些屬于致癌、致畸、致突變的劇毒物質(zhì),如不經(jīng)過處理直接排放會對周圍環(huán)境及人體產(chǎn)生極大的危害。目前處理這類廢水的方法主要有化學(xué)法、電解法、反滲透法、電滲析法、活性炭法、生物法等。重慶某公司是一家專業(yè)從事特種機(jī)械、摩托車(含發(fā)動機(jī))、汽車及零部件生產(chǎn)的企業(yè),定點(diǎn)生產(chǎn)五十鈴N系列、P系列輕型汽車前橋。該公司十七車間主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的表面處理工作。對產(chǎn)品進(jìn)行磷化和電鍍處理,達(dá)到生產(chǎn)的需要。十七車間在生產(chǎn)過程中會使用大量強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、磷化物、重金屬。因此每天都會產(chǎn)生含有多種重金屬的廢水,造成環(huán)境污染和危及周邊地區(qū)人民的身體健康,必須進(jìn)行嚴(yán)格的治理。
1、設(shè)計(jì)水質(zhì)水量及排放標(biāo)準(zhǔn)
該公司表面處理車間廢水水量比較穩(wěn)定為25m·3h-1,其中電鍍廢水為10m·3h-1,酸洗磷化廢水為15m·3h-1。其設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)分別見表1和表2。
2、工藝流程
2.1 原工藝流程
原廢水處理工藝流程見圖1。
2.2 改造思路
針對原廢水處理工藝存在的不足,采取如下的改造措施:(1)調(diào)節(jié)池增設(shè)空氣攪拌系統(tǒng),均勻水質(zhì),方便后續(xù)加藥控制;(2)新建1座沉淀池,降低沉淀池負(fù)荷,使其降低到1.5m·3m-2;(3)新建1座曝氣氧化池,通過機(jī)械供氧將出水中的Fe2+氧化為Fe3+,再經(jīng)加堿后絮凝沉淀,從而達(dá)到去除Fe2+的目的;(4)增加絮凝系統(tǒng),通過該系統(tǒng)去除鐵離子和磷酸鹽。 2.3 改造后工藝流程
改造后的處理工藝流程如圖2所示。含鉻電鍍廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池均勻水質(zhì)后,進(jìn)入JD-10型電鍍廢水處理機(jī)處理,其出水和經(jīng)過調(diào)節(jié)水質(zhì)后的酸洗磷化廢水一同進(jìn)入JD-25型電鍍廢水處理機(jī)進(jìn)行處理,處理后的廢水進(jìn)入沉淀池進(jìn)行固液分離。廢水在沉淀池停留2h以后,進(jìn)入曝氣氧化池,停留2.5h,將出水中殘余的Fe2+氧化為Fe3+后進(jìn)入絮凝反應(yīng)池。在絮凝反應(yīng)池,投加PAM和石灰乳去除廢水中殘留的鐵離子和磷酸鹽。絮凝反應(yīng)池出水進(jìn)入二沉池,廢水在二沉池停留2h后進(jìn)入中間水池。中間水池的廢水通過過濾泵泵入過濾罐,經(jīng)過濾后進(jìn)一步去除懸浮物后進(jìn)入到中和水池,加酸調(diào)整pH后進(jìn)入清水池達(dá)標(biāo)排放。
過濾罐的水頭損失達(dá)到一定程度后需要進(jìn)行反沖洗,反沖洗排水進(jìn)入曝氣氧化池再處理。JD-10、JD-25型電鍍廢水處理機(jī)中的浮渣和污泥,沉淀池、二沉池的污泥一同排入污泥濃縮池,經(jīng)過濃縮后的污泥進(jìn)入板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,經(jīng)脫水處理的干污泥送危險(xiǎn)廢物處理中心處置。
3、主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)
污水處理站主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)見表3。
4、處理效果
工藝改造完成后,連續(xù)試運(yùn)行90d,系統(tǒng)運(yùn)行良好,出水穩(wěn)定。檢測結(jié)果顯示,Cr6+、Fe2+、PO43-、Cu2+等主要污染物的去除效果明顯,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到電鍍行業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21900-2008)要求(見表4)。
5、經(jīng)濟(jì)效益
該工程總投資約68.72萬元,其中設(shè)備投資為34.63萬元,土建投資17.68萬元,設(shè)備安裝及其它投資16.41萬元;新增廢水處理費(fèi)用0.49元·m-3,其中電費(fèi)0.24元·m-3,藥劑費(fèi)0.25元·m-3。
6、結(jié)論
在基本保留原廢水處理工藝的基礎(chǔ)上,針對pH、鐵離子和磷酸鹽超標(biāo)等問題,通過增加曝氣氧化、絮凝沉淀等工藝對原有工藝進(jìn)行改造。改造完成后,系統(tǒng)運(yùn)行良好,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到電鍍行業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21900-2008)要求,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。